-
- Спасибо конечно, эту статью сто лет назад еще читал. Только вопрос то я ставил не про борьбу с помехами, а про выведение контроллера из ступора lexxx-lexxx(23 знак., 11.04.2014 08:30)
- Это невозможно.Нужно не допускать ступора. - Plain_User(11.04.2014 19:50, )
- Это тупиковый путь. Рано или поздно прилетит однократная помеха в N раз больше расчетной. Не стоит задача обеспечить бесперебойную работу при нерасчетной помехе, но виснуть устройство не имеет права, мы же не усб проектируем. - 3m(12.04.2014 09:27)
- Ваше предложение, как поступить топик-стартеру? - amusin(12.04.2014 11:00)
- Можно сменить контроллер, если топикстартер не может обеспечить комфортных условий для контроллера. Кстати, были такие контроллеры, которые вваливались в подобный режим без всяких помех, просто при незначительном снижении напряжения питания Vladimir Ljaschko(198 знак., 12.04.2014 11:42)
- Придется глубоко копать проблему. Полно чипов которые "клинит" от иголок. Это не тиристорный эффект а глюк внутренней логики, ресетом не лечится. Почему индусы говнокодят такие схемы и потом это отливают в кремнии - вопрос к "эффективным 3m(243 знак., 12.04.2014 11:23)
- +1. 1) Никогда в своих поделках не применяю кварц т.к. это всегда вещь в себе (спасибо Микрочипу за идеальные внутренние генераторы) и 2) внешний сброс (пусть сдернет вачдог) ну и 3) никогда не применяю не PIC ) - basilmak(12.04.2014 12:25)
- а усб нормально работает без внешнего кварца? - lexxx-lexxx(12.04.2014 12:31)
- тот PIC24 который с USB юсаем нормально (хотя КИТ для его освоения с какого-то хрена с внешним кварцем, одни люди Микрочипа старались кварц убить - вторые его прилепили) - basilmak(14.04.2014 14:46)
- нормально - oleg110592(12.04.2014 13:38, ссылка)
- а усб нормально работает без внешнего кварца? - lexxx-lexxx(12.04.2014 12:31)
- +1. 1) Никогда в своих поделках не применяю кварц т.к. это всегда вещь в себе (спасибо Микрочипу за идеальные внутренние генераторы) и 2) внешний сброс (пусть сдернет вачдог) ну и 3) никогда не применяю не PIC ) - basilmak(12.04.2014 12:25)
- ТСу еще раз перечитать упомянутую статью и переделать схему/плату. Бороться с защелкиванием после - только ставить внешнюю собаку которая будет снимать питание с проца, в КА вроде так делают, но там без вариантов. а в данной ситуации при кривой AVF(46 знак., 12.04.2014 11:05)
- Какие методы для выхода из тиристорного защелкивания? Plain_User(30 знак., 12.04.2014 10:42, )
- Ваше предложение, как поступить топик-стартеру? - amusin(12.04.2014 11:00)
- Это тупиковый путь. Рано или поздно прилетит однократная помеха в N раз больше расчетной. Не стоит задача обеспечить бесперебойную работу при нерасчетной помехе, но виснуть устройство не имеет права, мы же не усб проектируем. - 3m(12.04.2014 09:27)
- Это невозможно.Нужно не допускать ступора. - Plain_User(11.04.2014 19:50, )
- Спасибо конечно, эту статью сто лет назад еще читал. Только вопрос то я ставил не про борьбу с помехами, а про выведение контроллера из ступора lexxx-lexxx(23 знак., 11.04.2014 08:30)